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發(fā)布者:鑄藍環(huán)保
發(fā)布日期:2021-12-04一、油煙凈化器設(shè)備的清洗細致事項
油煙凈化器設(shè)備(電除塵器)清洗體系正常運行是保護設(shè)備除焦服從的緊張因素之一,受工作環(huán)境、清洗成本、清洗技術(shù)等諸多因素,在用油煙凈化器設(shè)備的清洗或多或少存在清洗不透徹的題目,甚至有些行業(yè)里的油煙凈化器設(shè)備沖洗體系結(jié)果甚微或全部不起作用,如碳素焙燒一對一油煙凈化器設(shè)備,高溫蒸汽不易得,專門設(shè)置則成本高,熱水清洗結(jié)果又一樣平常的情況下,因為粉塵與瀝青焦油混合物這類流動性較差的物質(zhì)的賡續(xù)沉積,運行電壓和電流則賡續(xù)降落,一旦降低到3萬伏以下,電流在50毫安以下的情況,設(shè)備除焦結(jié)果則遠知足不了環(huán)保達標排放的要求。針對上述情況,廠家小編經(jīng)過潛心研究,特提出以下建議。
油煙凈化器設(shè)備的清洗細致事項
一、清洗部件
油煙凈化器設(shè)備(電除塵器)四壁、上下懸架、極板、導(dǎo)流板、分布板、瓷瓶、瓷瓶箱、重錘等油煙凈化器設(shè)備(電除塵器)所屬設(shè)備進行高壓水清洗。
二、技術(shù)要求及驗收標準
1、對除塵器四壁及頂部進行水清洗除灰后,除灰率不小于90%,經(jīng)過清洗的地方無積灰。
2、對陽極板、陰極線進行高壓水清洗,清洗后的極板和陰極線外觀沒有沉積物。
3、清洗后對設(shè)備重新調(diào)試一次。
4、清洗后的每個電場二次電壓、二次電流比清洗前有顯明改變。附件沒有故障的情況下達到新極板投運時數(shù)據(jù)。
三、清洗施工
1、施工前的預(yù)備、開工單辦理及接通電源、水源等。
2、對四壁、上下懸架、極板、極線和瓷瓶、瓷瓶箱、重錘等設(shè)備進行高壓水清洗處理。3、對部分施工時需拆除的部件恢復(fù)。
4、調(diào)絲、調(diào)設(shè)備、投運。
二、電捕焦油器的小故障是怎么處理的
燃煤燃燒會產(chǎn)生氣體,嚴重污染環(huán)境。凈化氣體所需要的設(shè)備之一是電捕焦油器。此設(shè)備為凈化行業(yè)做出了許多貢獻,電捕焦油器畢竟是一臺機器,會有或大或小的故障出現(xiàn)。常見的故障有哪些?讓我們共同來探討一下吧。
一:電暈線斷了。這是電捕焦油器較常見的故障,表現(xiàn)為控制柜的電流、電壓波動大,電場接地。當發(fā)現(xiàn)電暈線斷開時,應(yīng)先作好工作,然后在電捕焦油器中發(fā)現(xiàn)并很換斷開的電暈線。如果找不到斷開電暈線,可通過通電空氣試驗(空氣試驗電壓不大于20000V)確定電暈線的斷開位置。另外,電捕焦油器的二次電流應(yīng)控制在350mA以下。如果二次電流過大,容易造成電暈線斷裂。
二:蜂窩管腐蝕穿孔。蜂窩管腐蝕穿孔后,先將電暈線從蜂窩管中拔出,在上部用六角鋼板堵住腐蝕的蜂窩管。蜂窩管用心服務(wù)后,調(diào)整內(nèi)壁的平整度,防止雙端放電。在生產(chǎn)操作中,應(yīng)盡量控制熱氨沖洗電捕焦油器的頻率,以減少熱氨對碳鋼蜂窩管的腐蝕。建議對碳鋼蜂窩管板進行性能穩(wěn)定預(yù)處理。
三:萘在蜂窩管上部積聚。當萘在蜂窩管頂部積聚時,往往會引起電場接地。可用氨水沖洗或人工及時清理。
四:直流電壓低。電捕焦油器的直流電壓直接影響電捕焦油器的效率。以經(jīng)驗來看,直流電壓35kv,二次電流330mA時,能滿足生產(chǎn)要求。但為了保護運行的優(yōu)良性,電捕焦油器的空載試驗電壓不應(yīng)低于50kV。
五:控制柜故障。電捕焦油器控制柜較常見的故障時LC振蕩回路電容器損壞,只要提前準備好備件,及時很換即可。另外,應(yīng)準備好冷卻風扇、一次和二次電流、電壓表等控制柜備件,以便及時很換。如果可能,建議設(shè)置控制柜備件。
六:氣閥關(guān)不嚴。電捕焦油器進出口氣閥關(guān)閉不嚴,給檢修工作帶來麻煩。進出口的閘閥,出口蝶閥,密封良好。但橡膠墊片不能用于蝶閥,否則,由于橡膠墊片的溶解,導(dǎo)致蝶閥密封不嚴。
七:電壓低的幾個原因:一是電暈線不直,沉淀電極制作有誤,沉淀電極內(nèi)壁有異物附著;但蜂窩管、下吊架和電暈線的安裝存在誤差。關(guān)鍵是蜂窩管的垂直度公差控制在2.5mm以內(nèi)。如果蜂窩管的垂直度達不到上述標準,將給下吊架和電暈線找正帶來困難。下吊架和電暈線的對中誤差應(yīng)控制在5mm以內(nèi)。